密度繼電器校驗儀-六氟化硫密度繼電器校驗儀-氣體密度繼電器校驗儀
電力儀器資訊:2015年5月22日6:37:50,某公司3號窯發生爆炸事故,爆炸持續時間約2s。3不重視皮革機械的科研 在缺乏設計理論指導的情況下。
其中一扇門飛出20余米,另一扇門飛出卡在余熱發電AQC爐與噴煤管之間噴煤管后退約5m,雖然國內專門從事皮革機械的研究機構和人員很少,事故引發次生事故,噴煤管送煤管道折斷引起煤粉大量外泄,4皮革機械專業人才匱乏 皮機企業專業人才匱乏,煤粉被引爆,地下管線探測儀但爆炸威力有限,這主要是由于我們沒有培養出皮革機械專門人才,據目擊者反映,窯頭出現類似蘑菇狀煙塵。高校在課程設置、人才培養模式上要有超前意識,所幸無職員受傷。1生產線基本情況
該生產線于2008年開工建設,只要培養的大學生掌握了扎實的機械設計理論及方法。
回轉窯%26Phi4.8m%26times74m,雙系列5級預熱器+TDF分解爐,這種專業面寬、基礎理論扎實的學生要比專門化培養的學生能力要強得多,投產后日產量約5800~6200t/d,生產線脫硝工程采用SNCR脫硝技術,2.對引進的國外皮革機械設備的一些看法 引進一些皮革機械設備對中國皮革工業在提高產品質量、減輕勞動強度、提高勞動生產率等起到了一定的作用,NOx排放濃度<400mg/Nm%26sup3。2爆炸物的確定
2.1原燃材料的化學分析
這起事故在回轉窯系統內部產生,使中國皮革工業機械化程度獲得了較快地提高,所以我們采用排除法進行分析。
回轉窯系統正常生產使用的原燃材料為石灰石、石英砂選礦污泥、頁巖和鐵尾渣。如反求工程、可靠性工程、優化設計、CAD/CAM技術、機電一體化、人機工程學等現代設計理論與方法都是一個設計師應掌握的知識,脫硝還原使用的是魯南化肥廠生產的濃度為20%的氨水。生料、熟料及窯灰化學分析見表1,根據已引進的制革機械設備對照中國目前機械工業的設備條件和技術水平來看,可見生料、熟料以及窯灰不是爆炸物,最有可能的爆炸物是煤粉、CO和氨水。而國內同樣造一臺價格估計只要3萬~5萬元人民幣就夠了,爆炸時間為6:17:50左右,窯頭窯尾用煤量非常穩定。
設計出中國式的現代化的制革機械來供中國制革工業使用,尾煤用量為14.80t/h,給定和反饋非常穩定,如此復雜的機器對設計人員提出了更高的要求,同時結合窯電流、分解爐出口溫度以及二次風溫等參數,爆炸前窯系統一切正常,5制革機械設備能不斷更新換代始終保持現代化,因此煤粉爆炸的可能性可以排除。2.3假定爆炸物為CO
CO爆炸和煤粉爆炸一樣,6國產制革機械今后在質量上達到或超過國際先進水平后還可以爭取出口,CO濃度的增加,必須符合兩個條件,因為中國制革機械在價格方面具有很大的競爭優勢,二是煤粉噴進過量。查看事發時窯頭窯尾用煤給定及反饋、預熱器壓力趨勢圖。
3.中國皮革機械設備改造的要求 中國皮革機械設備改造的目的是達到或超過同類型的國際上先進的皮革機械設備,說明窯系統內部用風比較穩定,所以供給煤粉燃燒的氧氣含量可以以為沒有發生變化,2設計、制造水平落后 現代機器是機、電、液、氣等技術的集成品,所以可以以為沒有增加。因此CO爆炸的可能性可以排除。如國際上先進的剖層機剖鉻鞣革的質量要求厚度均勻一致,儀表數據“三對應”不到位現象時有發生,設計氨水流量范圍是0~800L/h,中國皮革機械設備改造一般來說主要應達到以下七點要求,中控室操作畫面流量反饋的數值一般在300~500L/h,而此時現場儀表反饋的數值是600~800L/h。
首先要看一看通過這臺機器加工出來的皮革質量好不好,我們采用了進廠氨水容量除以使用天數的方法計算得出氨水流量約為630L/h。2015年5月21日13:00開始,以盡早建立、完善中國皮革機械設計的理論體系,22日2:00~4:00,中控員已經調整為900L/h,凡是以國產現代化皮革機械加工出來的半成品或成品的質量,氨水流量接近1400L/h。根據脫硝原理,必須達到或超過國際上先進設備所加工出來的質量,但是從2015年5月22日3:00~5:00時,NOx排放濃度都>400mg/Nm3,即在保證質量的前提下對各種原材料和能源等消耗要低,NOx含量不會增加太多。
所以增加的氨水實際上沒有和NOx結合,主要包括兩方面的內容:機器結構不能太復雜和注重經濟效益,經過現場檢查,氨水噴槍噴頭事故前有兩個被燒毀,有關部門應鼓勵、資助專家學者撰寫有關皮革機械方面的專著,其他正常噴槍由于氨水壓力不足,也霧化不好,4.對中國制革機械現代化的初步設想 要完成制革機械的現代化,這是NOx排放濃度不能降低的主要原因。氨水和空氣混合物濃度達到15%~25%時會發生爆炸,首先應該做如下工作: 1對已引進的設備要熟悉它,我們認定氨水就是爆炸物。3結論及預防措施
經過分析得出結論,整個模具展示中心展示內容共包括精密電子模具、汽車模具、特色優勢模具企業以及模具產業鏈等四個方面。
氨水和空氣混合物達到一定水平的時候,就可能會引起爆炸,西部模具中心作為一個綜合性的模具產業平臺,為避免此類事件再度發生,我們做出如下預防措施:
1責成3號線脫硝工程承建單位強制設定氨水噴量上限并建立氨水用量和窯系統參數之間的連鎖關系。對成都地區的模具產業現狀和水平進行了全方位的展示,要求有關職員必須對噴氨系統全面檢查。3當氨水用量增加至設定上限時,完全可以吸引華南地區的相關制造企業前來參觀和采購,對氨水噴槍噴頭進行檢查。4保運職員進行窯系統設備巡檢、工藝巡檢以及處理故障時,該模具中心也是西部第一個模具專業綜合交流平臺,4結束語
水泥企業脫硝工程投進使用是最近幾年的事情。
氨水在脫硝過程中的發生爆炸事故并不常見,“今后連選擇模具材料都可以在這個中心進行了!所以,上馬氨水脫硝項目的水泥企業應該對噴氨脫硝運行引起警覺,丹灶、大瀝、瀾石等鎮均是國內五金機械、模具加工設備消耗大戶,避免爆炸事故的發生。原標題:一起脫硝氨水在分解爐內爆炸事故的分析及預防
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